摘要:分析了Twin32数控车削中心润滑系统故障的原因,并提出了解决方法。
Twin32数控车削中心是我厂2002年从德国DMG公司进口的一台高性能金切设备,为双主轴、双刀塔的八轴车削中心,数控系统采用西门子840D操作系统,机床润滑采用自动控制的集中润滑系统。一段时间内该机频繁出现润滑系统故障报警,主要表现为润滑泵工作间隔时间过短,泵油频繁,致使润滑油消耗量很大。由于这台车削中心机械结构比较紧凑复杂,所以润滑系统的故障极易导致机械部分的磨损,从而引发更大的损失。据了解,平时润滑油需2~3个月才添加,但是现在大约10min就需重新添加润滑油,润滑油浪费比较严重,增加了生产成本,且频繁地加油,增加了机床的非切削时间,使工作效率降低。
经过观察,发现该润滑站每间隔约6s就泵油一次,每次泵油时间为5s。在排除了系统设置被修改的可能性后,按照报警信息的提示,相继检查了润滑泵和换向阀等部位,均没有发现问题。接着分析润滑电路图(图1)。
图1 润滑系统电路图
如图所示,输出模块OUT440上的2#输出端控制润滑电机接触器线圈的通断。输入模块IN384上的6#和2#输入端分别反馈给系统润滑压力信号及润滑箱油位信号。通过观察输入、输出模块上各端点的LED指示灯,发现OUT440上的2#点及IN384上的2#点均为正常,而IN384上的6#点LED不亮,即反映润滑压力的指示灯不亮。然后分析润滑油路图(图2)。
图2 润滑油路图
调整润滑泵出口压力,结果输入模块IN384上的6#点LED仍然不亮,至此,判断压力开关可能损坏。为了验证这一推测,分别采用了下列步骤:*步是对压力开关进行了短接,结果IN384上的6#点LED亮了,油泵也不再频繁泵油;第二步是用一个堵头将润滑油路出口堵住,结果同样显示压力开关动作正常。zui后分析是否润滑管路上有泄漏,导致压力开关无法正常动作,以致于系统认为压力不够,才使油泵频繁启动。这里顺便提一下,之所以zui后才怀疑管路上有问题,是因为这台机床在有限的空间里,聚集了多个运动轴,各个丝杠螺母副、导轨及尾座的润滑均由该润滑站提供,所以查找工作比较复杂。同时我们又认为,即便要查找,也是有范围的,因为润滑油分布广,每个分油器到zui终润滑点之间的泄漏还不足以影响压力开关的正常动作。因此把注意力主要放在了润滑站出口至各个分油器之前。拆开防护罩后,很快发现在机床左侧一个分油器前的接头松动,拧紧后压力开关动作正常,耗油量明显减少,故障现象消失。
2M9120A工具磨床头架的改进
2008年02月25日 09:52:21关键词:磨床头架,磨床头架改进
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